重慶紫光國(guó)際化工有限責(zé)任公司“9·25”中毒事故
瀏覽: 4947 發(fā)布于2018年09月25日
2018年9月25日20時(shí)10份左右,重慶紫光國(guó)際化工有限公司生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)生一起中毒事故,造成1人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失約120萬(wàn)元。事故的直接原因:1.未設(shè)置聯(lián)鎖裝置。成鹽釜未設(shè)置攪拌電機(jī)頻率、電流與氫氰酸加料控制閥之間的聯(lián)鎖裝置,以保證攪拌電機(jī)低轉(zhuǎn)速狀態(tài)下(要求轉(zhuǎn)速200轉(zhuǎn)左右/分)不能加入氫氰酸進(jìn)行反應(yīng)。2.操作人員違章操作。在2號(hào)成鹽釜加入反應(yīng)物料時(shí),違反《成鹽崗位操作規(guī)程》的要求,未將電機(jī)頻率調(diào)至35-40赫茲,致使攪拌電機(jī)轉(zhuǎn)速過(guò)低,釜內(nèi)物料反應(yīng)不均勻,釜內(nèi)溫度驟升,反應(yīng)失控,最終發(fā)生爆沸。爆沸后氰化氫從釜內(nèi)沖出,彌散至應(yīng)急救援防護(hù)用品器材室,造成人員中毒死亡。事故的間接原因:1.未嚴(yán)格進(jìn)行工藝危害分析。攪拌電機(jī)頻率、電流與氫氰酸加料閥之間的聯(lián)鎖未進(jìn)行分析,未對(duì)夾料方式由6次更改為1次的操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。2.更換設(shè)備增加事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),HAZOP分析中已分析出成鹽釜電機(jī)攪拌問(wèn)題會(huì)發(fā)生爆沸,但公司未意識(shí)到其風(fēng)險(xiǎn)性,將成鹽釜攪拌電機(jī)由定頻電機(jī)改為變頻電機(jī),增加了發(fā)生爆沸的風(fēng)險(xiǎn)。3.緊急放空系統(tǒng)阻力大,不能滿(mǎn)足放空要求。成鹽釜設(shè)備放空管線過(guò)長(zhǎng),彎道多,阻力大,且在劇烈反應(yīng)過(guò)程中,爆沸的液體進(jìn)入豎直的管道形成液封,阻擋氣體盡快排出。4.未督促?gòu)臉I(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程,培訓(xùn)、監(jiān)督、考核不力。5.安全隱患排查整治不力。未及時(shí)整改車(chē)間應(yīng)急隔離系統(tǒng)故障問(wèn)題,兩道防火門(mén)未有效關(guān)閉,導(dǎo)致了有毒氣體的彌散。